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對于新型加工中心的改良預設剖析
閱讀:2957 發(fā)布時間:2012-8-16對加工中心進行改造的目的是對控制部分進行配置、設計及調(diào)試,使其能*符合原機床出廠時的技術規(guī)格和精度標準。經(jīng)綜合的對照分析,采用了西門子840C系統(tǒng)對其進行改造,并將除主軸外所有進給軸的電機由直流伺服電機改為交流電機,采用611A驅動。
系統(tǒng)的改造與調(diào)試
機床改造的基本配置(1)硬件配置包括操作顯示部分、主機框架及輸入輸出設備。由于該機床有6個模擬軸,所以主機框架采用3個子框架。每個子框架帶有風扇和6個模板插槽位置。主機框架上裝有電源模塊、CSB(中央服務)板、位置測量板、MMC- CPU板、NC- CPU板、PLC- CPU板等。
軟件配置是根據(jù)其硬件配置及機械結構進行有關參數(shù)設定。這里設置兩個方式組,兩個通道。
*通道屬于*方式組,第二通道屬于第二方式組;設置X,Y,Z,B,Q,S的指令值,實際值接口地址及實際位置的加權值;定義X,Y,Z軸為線性軸及B,Q軸為旋轉軸且B軸為等分軸;定義X,Y,Z,B,Q,S軸屬于*通道;還定義DMP模塊地址等。
西門子840C系統(tǒng)的控制機構NCK主要用來控制軸的插補;PLC主要是控制機床的操作面板和完成機床的運動邏輯;MMC是個人微機,主要完成人機對話。
機床改造的設計與調(diào)試
?。?)NC與PLC系統(tǒng)在數(shù)控機床中,電氣系統(tǒng)的核心部件就是NC與PLC系統(tǒng),NC數(shù)控系統(tǒng)是根據(jù)NC程序通過一定的算法對刀具運動軌跡進行控制。PLC是可編程控制器,它是根據(jù)輸入信號依照已編制的控制邏輯去控制執(zhí)行部件。NC是在PLC的監(jiān)控下進行工作,PLC不但要監(jiān)控NC,還要監(jiān)控外部執(zhí)行部件(如刀庫、液壓系統(tǒng)等)。
NC系統(tǒng)中X,Y,Z線性軸的測量系統(tǒng)為線性光柵尺,采用全閉環(huán)位置控制;B,Q軸為旋轉軸,其測量系統(tǒng)為圓編碼器,并采用半閉環(huán)位置控制。這個系統(tǒng)的調(diào)整主要是完成進給軸、主軸、通道、方式組等參數(shù)匹配,并用激光干涉儀做螺距補償,來提高機床的加工精度。
PLC系統(tǒng)的設計主要是PLC程序的設計,PLC程序采用STEP5編程語言(與原西門子8系統(tǒng)是兼容的),系統(tǒng)中設計了標準的接口(OB塊),還有受OB塊調(diào)用的FB,PB,SB,DB,F(xiàn)X,DX塊,用戶的控制軟件就在這些塊中。另外將增加的實現(xiàn)手輪控制的PLC程序和原來的PLC程序通過編程器調(diào)整后移植到現(xiàn)在的PLC中,來完成PLC程序的調(diào)試。
611A驅動系統(tǒng)的調(diào)試驅動系統(tǒng)的調(diào)試直接關系到機床運動的穩(wěn)定性和加工件的精度。系統(tǒng)模塊上有4個電位器,主要調(diào)整速度控制增益和漂移補償。調(diào)整速度控制增益時,可以先將電位器調(diào)大較多,讓電機出現(xiàn)震蕩,再慢慢往回調(diào),直到只能聽到輕微的聲音為止。調(diào)整漂移補償?shù)姆椒ň褪菙嚅_指令電壓,讓電機停止轉動即可。
自定義報警系統(tǒng)設置報警文本功能,系統(tǒng)除了進行相應的保護動作外,同時顯示報警號和報警文本。
改造的效果
改造完成后該中心數(shù)控系統(tǒng)的各項功能齊全,運行可靠,且各運動部件及發(fā)熱單元溫升正常,設備運行近2 a以來,未出現(xiàn)過驅動裝置部分故障。新增加的手持功能也大大方便了操作。另外伺服軸的驅動由原來的直流伺服電機改為交流伺服電機,大大縮短了非正常停機時間,提高了工作效率。加工件的精度及其它技術要求均能滿足。