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廣州市哈馳數(shù)控機(jī)床有限公司
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數(shù)控機(jī)床X軸、Y軸和Z軸發(fā)生失控的因素

時間:2022/1/8閱讀:6412
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  數(shù)控機(jī)床因其穩(wěn)定性強(qiáng)、精度高、加工效率高等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于單品種、多零部件的加工,取代了原有的普通機(jī)床。同時,在各產(chǎn)品自動化生產(chǎn)線上大規(guī)模配置數(shù)控銑床和數(shù)控機(jī)床,實(shí)現(xiàn)了自動入庫管理。然而,在生產(chǎn)中,由于數(shù)控機(jī)床伺服系統(tǒng)的失效,數(shù)控銑床的X軸、Y軸和Z軸會同時快速運(yùn)動,數(shù)控機(jī)床的Y軸會突然失控等。下面給出故障現(xiàn)象,進(jìn)行分析、檢查,并給出排除故障的方法。


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  一、數(shù)控銑床加工過程中,X軸、Y軸和Z軸同時快速運(yùn)動。

  

  1、失效現(xiàn)象:數(shù)控立式銑床、FANUC-7cm數(shù)控銑床,在加工過程中,X軸、Y軸、Z軸同時運(yùn)動迅速,造成機(jī)床碰撞,造成刀具和工件的損壞。

  

  2、故障分析。轉(zhuǎn)軸突然失去控制通常是由于位置環(huán)的開啟引起的。當(dāng)上述問題發(fā)生在某一軸上時,一般是由伺服系統(tǒng)位置邊界測量系統(tǒng)的故障引起的。然而,在這種機(jī)床上,由于機(jī)床的所有軸同時都有問題,故障的原因應(yīng)該與系統(tǒng)的共同部分有關(guān)。考慮到機(jī)床的位置編碼器全部由統(tǒng)一電源模塊提供,如果電源模塊的+5V不好,則系統(tǒng)的三軸位置環(huán)同時失效。

  

  3、故障檢測。對機(jī)床的電源模塊進(jìn)行了仔細(xì)的測量,并與同類機(jī)床進(jìn)行了比較。該機(jī)床的+5V電源在空載下是正常的。

  

  4、故障再分析。在測量和連接負(fù)載后,發(fā)現(xiàn)當(dāng)輸出電流為4A時,電源模塊的輸出電壓降至4.25V,當(dāng)輸出電流為10A(額定輸出)時,輸出電壓降低到2V。而在普通機(jī)床上,當(dāng)輸出電流為10A(額定輸出)時,輸出電壓仍保持在5V,這證實(shí)了故障與電源模塊有關(guān)。

  

  5、故障排除。直接更換電源模塊后,機(jī)床恢復(fù)正常。

  

  6、故障維修記錄登記。做好本機(jī)床故障維修記錄登記工作。


經(jīng)典BT30系列

  

  二、數(shù)控機(jī)床Y軸進(jìn)給失控。

  

  1、故障現(xiàn)象。數(shù)控機(jī)床出現(xiàn)Y軸進(jìn)給失控,無論是點(diǎn)擊或程序進(jìn)給,一旦導(dǎo)軌無法停止,直到按下緊急停止。

  

  2、故障分析。根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)位置控制的基本原理,可以確定故障發(fā)生在X軸位置環(huán)上,有可能丟失位置反饋信號。這樣,一旦數(shù)控設(shè)備給出進(jìn)給指令位置,反饋的實(shí)際位置始終為零,位置誤差無法消除,導(dǎo)致機(jī)床進(jìn)給失控。移除位置測量裝置的脈沖編碼器進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)編碼器的燈絲斷了,沒有反饋輸入信號。

  

  3、處理結(jié)果。更換y軸編碼器后的故障排除。

  

  4、故障維修記錄登記。做好本機(jī)床故障維修記錄登記工作。


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