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加工外部毛病事例分析

閱讀:283          發(fā)布時間:2022-5-24

木工加工中心外部毛病事例分析

現(xiàn)代的數(shù)控設(shè)備都是機電一體化的產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,保護措施完善,自動化程度非常高。有些毛病并不是硬件損壞引起的,而是因為操作、調(diào)整、處理不當引起的。這類毛病在設(shè)備運用初期發(fā)生的頻率較高,這時操作人員和保護人員對設(shè)備都不特別熟悉。下面咱們就來看下木工加工中心外部毛病事例分析

例一、一臺數(shù)控銑床,在剛投入運用的時候,旋轉(zhuǎn)工作臺經(jīng)常出現(xiàn)不旋轉(zhuǎn)的問題,通過對機床工作原理和加工進程進行分析,發(fā)現(xiàn)這個問題與分度設(shè)備有關(guān),只要分度設(shè)備在起始方位時,工作臺才能旋轉(zhuǎn)。

例二、另一臺數(shù)控加工銑床發(fā)生打刀事端,按急停按鈕后,換上新刀,但工作臺不旋轉(zhuǎn),通過PLC梯圖分析,發(fā)現(xiàn)其換刀進程不正確,計算機以為換刀進程沒有結(jié)束,不能進行其它操作,按正確程序重新?lián)Q刀后,機床康復(fù)正常。

木工加工中心


例三、木工加工中心有幾臺加工數(shù)控機床,在剛投入運用的時候,有時出現(xiàn)意外情況,操作人員按急停按鈕后,將系統(tǒng)斷電重新啟動,這時機床不回參考點,有必要通過一番調(diào)整,有時得手工將軸盤到非干涉區(qū)。后來吸取教訓(xùn),按急停按鈕后,將操作方式變?yōu)槭謩?,松開急停按鈕,把機床康復(fù)到正常方位,這時再操作或斷電,就不會出現(xiàn)問題。

因為現(xiàn)代的數(shù)控系統(tǒng)可靠性越來越高,毛病率越來越低,很少發(fā)生毛病。大部分加工毛病都是非系統(tǒng)毛病,是由外部原因引起的。所以在運用進程中就要求咱們一定要操作妥當,嚴格依照操作規(guī)章進行操作。

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