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技術(shù)文章

外圓磨床磁性分離器廠家?guī)懔私馔鈭A磨床數(shù)控化改造標準

閱讀:983          發(fā)布時間:2019-1-15

  外圓磨床磁性分離器廠家總結(jié)外圓磨床數(shù)控化改造標準如下:

1、頭架修復(fù):

a、配鏟頭架與尾座組合公差0.03mm以內(nèi)。

b、更換頭架軸承及所需配套物件。

c、恢復(fù)機械精度并提高穩(wěn)定性。

2、尾座修復(fù):

a、配鏟尾座與頭架組合公差0.03mm以內(nèi)。

b、尾座內(nèi)增加滑動軸承,消除傳動間隙,提升加工精度。

3、主軸修復(fù):

a、更換主軸及軸瓦后裝配間隙控制在0.02-0.03mm、竄動控制在0.3mm以內(nèi)。

b、更換砂輪主軸電機及皮帶盤使主軸運行更加平穩(wěn),增加皮帶使用壽命。

4、工作臺托板修復(fù):配鏟工作臺托板,配鏟精度5-7點/0.25mm2。

5、砂輪軸托板修復(fù):配鏟砂輪軸托板,配鏟精度5-7點/0.25mm2。

6、增加數(shù)控系統(tǒng):增加外圓磨床數(shù)控磨床控制系統(tǒng)。將原有的液壓推動改為值伺服電機+絲桿傳動,并用光柵尺定位杜絕因絲桿磨損帶來的精度誤差,從而再次保證精度,實現(xiàn)全閉環(huán)。該系統(tǒng)性能穩(wěn)定、界面友好、自動保存編程數(shù)據(jù)、隨時調(diào)取,大幅度降低了操作工技術(shù)難度、極大的提高了工作效率.

7、測量儀采用獨立液壓站: 該獨立外置液壓站,用油量少(原來一次需灌裝50L,現(xiàn)在一次只需灌裝10L),并有效解決因切削液滲漏導(dǎo)致對整大箱液壓油的污染,進而對測量儀測量精度、床身潤滑造成影響。

8、潤滑系統(tǒng):采用獨立外置潤滑系統(tǒng), 該獨立外置潤滑系統(tǒng),用油量少(原來一次需灌裝50L,現(xiàn)在一次只需灌裝20L),并有效解決因切削液滲漏導(dǎo)致對整箱潤滑油的污染,進而對整個床身潤滑造成影響。并將潤滑系統(tǒng)并入數(shù)控系統(tǒng),時時進行在線檢測,保證各潤滑部位長期有效的進行潤滑。

9、床身防護:整機鈑金重新設(shè)計,防水效果更好,并采用汽車噴涂工藝對整機進行漆面噴涂,更加美觀耐用。

10、冷卻系統(tǒng):重新設(shè)計冷卻水箱,更換水泵及噴淋頭,冷卻效果更好、布局更緊湊。增加外圓磨床磁性分離器,將切削液通過磁性分離器進行凈化處理,杜絕了重復(fù)使用帶砂輪灰的切削液帶來的光潔度影響。

通過對普通外圓磨磨床進行大修及數(shù)控化改造后實現(xiàn)多臺階自動磨削、自動修正砂輪,失圓度控制在0.005mm、光潔度控制在0.6μm以內(nèi)。

  外圓磨床磁性分離器廠家總結(jié)外圓磨床數(shù)控化改造標準如下:

1、頭架修復(fù):

a、配鏟頭架與尾座組合公差0.03mm以內(nèi)。

b、更換頭架軸承及所需配套物件。

c、恢復(fù)機械精度并提高穩(wěn)定性。

2、尾座修復(fù):

a、配鏟尾座與頭架組合公差0.03mm以內(nèi)。

b、尾座內(nèi)增加滑動軸承,消除傳動間隙,提升加工精度。

3、主軸修復(fù):

a、更換主軸及軸瓦后裝配間隙控制在0.02-0.03mm、竄動控制在0.3mm以內(nèi)。

b、更換砂輪主軸電機及皮帶盤使主軸運行更加平穩(wěn),增加皮帶使用壽命。

4、工作臺托板修復(fù):配鏟工作臺托板,配鏟精度5-7點/0.25mm2。

5、砂輪軸托板修復(fù):配鏟砂輪軸托板,配鏟精度5-7點/0.25mm2。

6、增加數(shù)控系統(tǒng):增加外圓磨床數(shù)控磨床控制系統(tǒng)。將原有的液壓推動改為值伺服電機+絲桿傳動,并用光柵尺定位杜絕因絲桿磨損帶來的精度誤差,從而再次保證精度,實現(xiàn)全閉環(huán)。該系統(tǒng)性能穩(wěn)定、界面友好、自動保存編程數(shù)據(jù)、隨時調(diào)取,大幅度降低了操作工技術(shù)難度、極大的提高了工作效率.

7、測量儀采用獨立液壓站: 該獨立外置液壓站,用油量少(原來一次需灌裝50L,現(xiàn)在一次只需灌裝10L),并有效解決因切削液滲漏導(dǎo)致對整大箱液壓油的污染,進而對測量儀測量精度、床身潤滑造成影響。

8、潤滑系統(tǒng):采用獨立外置潤滑系統(tǒng), 該獨立外置潤滑系統(tǒng),用油量少(原來一次需灌裝50L,現(xiàn)在一次只需灌裝20L),并有效解決因切削液滲漏導(dǎo)致對整箱潤滑油的污染,進而對整個床身潤滑造成影響。并將潤滑系統(tǒng)并入數(shù)控系統(tǒng),時時進行在線檢測,保證各潤滑部位長期有效的進行潤滑。

9、床身防護:整機鈑金重新設(shè)計,防水效果更好,并采用汽車噴涂工藝對整機進行漆面噴涂,更加美觀耐用。

10、冷卻系統(tǒng):重新設(shè)計冷卻水箱,更換水泵及噴淋頭,冷卻效果更好、布局更緊湊。增加外圓磨床磁性分離器,將切削液通過磁性分離器進行凈化處理,杜絕了重復(fù)使用帶砂輪灰的切削液帶來的光潔度影響。

通過對普通外圓磨磨床進行大修及數(shù)控化改造后實現(xiàn)多臺階自動磨削、自動修正砂輪,失圓度控制在0.005mm、光潔度控制在0.6μm以內(nèi)。

  外圓磨床磁性分離器廠家總結(jié)外圓磨床數(shù)控化改造標準如下:

1、頭架修復(fù):

a、配鏟頭架與尾座組合公差0.03mm以內(nèi)。

b、更換頭架軸承及所需配套物件。

c、恢復(fù)機械精度并提高穩(wěn)定性。

2、尾座修復(fù):

a、配鏟尾座與頭架組合公差0.03mm以內(nèi)。

b、尾座內(nèi)增加滑動軸承,消除傳動間隙,提升加工精度。

3、主軸修復(fù):

a、更換主軸及軸瓦后裝配間隙控制在0.02-0.03mm、竄動控制在0.3mm以內(nèi)。

b、更換砂輪主軸電機及皮帶盤使主軸運行更加平穩(wěn),增加皮帶使用壽命。

4、工作臺托板修復(fù):配鏟工作臺托板,配鏟精度5-7點/0.25mm2。

5、砂輪軸托板修復(fù):配鏟砂輪軸托板,配鏟精度5-7點/0.25mm2。

6、增加數(shù)控系統(tǒng):增加外圓磨床數(shù)控磨床控制系統(tǒng)。將原有的液壓推動改為值伺服電機+絲桿傳動,并用光柵尺定位杜絕因絲桿磨損帶來的精度誤差,從而再次保證精度,實現(xiàn)全閉環(huán)。該系統(tǒng)性能穩(wěn)定、界面友好、自動保存編程數(shù)據(jù)、隨時調(diào)取,大幅度降低了操作工技術(shù)難度、極大的提高了工作效率.

7、測量儀采用獨立液壓站: 該獨立外置液壓站,用油量少(原來一次需灌裝50L,現(xiàn)在一次只需灌裝10L),并有效解決因切削液滲漏導(dǎo)致對整大箱液壓油的污染,進而對測量儀測量精度、床身潤滑造成影響。

8、潤滑系統(tǒng):采用獨立外置潤滑系統(tǒng), 該獨立外置潤滑系統(tǒng),用油量少(原來一次需灌裝50L,現(xiàn)在一次只需灌裝20L),并有效解決因切削液滲漏導(dǎo)致對整箱潤滑油的污染,進而對整個床身潤滑造成影響。并將潤滑系統(tǒng)并入數(shù)控系統(tǒng),時時進行在線檢測,保證各潤滑部位長期有效的進行潤滑。

9、床身防護:整機鈑金重新設(shè)計,防水效果更好,并采用汽車噴涂工藝對整機進行漆面噴涂,更加美觀耐用。

10、冷卻系統(tǒng):重新設(shè)計冷卻水箱,更換水泵及噴淋頭,冷卻效果更好、布局更緊湊。增加外圓磨床磁性分離器,將切削液通過磁性分離器進行凈化處理,杜絕了重復(fù)使用帶砂輪灰的切削液帶來的光潔度影響。

通過對普通外圓磨磨床進行大修及數(shù)控化改造后實現(xiàn)多臺階自動磨削、自動修正砂輪,失圓度控制在0.005mm、光潔度控制在0.6μm以內(nèi)。

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